据公司介绍,环氧树脂事业部年产5000吨的双酚A型固体环氧树脂装置,此前在产品生产过程中的溶剂损耗主要在精制工序和脱溶剂工序,表现为分液效果不好,废水中溶剂跑损及真空泵尾气夹带溶液直接排放工作现场,造成环境污染。
为此,公司通过分析装置工序,并实行工艺优化改造,提高了精制分液温度,延长了精制静止时间,此外,还通过加入少量助剂、增加废水沉降回收设备、对真空泵进行尾气回收改造等途径,使装置实现了溶剂消耗下降和环境改善“一举两得”。
据公司介绍,环氧树脂事业部年产5000吨的双酚A型固体环氧树脂装置,此前在产品生产过程中的溶剂损耗主要在精制工序和脱溶剂工序,表现为分液效果不好,废水中溶剂跑损及真空泵尾气夹带溶液直接排放工作现场,造成环境污染。
为此,公司通过分析装置工序,并实行工艺优化改造,提高了精制分液温度,延长了精制静止时间,此外,还通过加入少量助剂、增加废水沉降回收设备、对真空泵进行尾气回收改造等途径,使装置实现了溶剂消耗下降和环境改善“一举两得”。